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      煤泥水加藥論文:煤泥水加藥體系運(yùn)用討論

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      煤泥水加藥論文:煤泥水加藥體系運(yùn)用討論

      本文作者:詹德寬作者單位:鐵法能源公司

      自動(dòng)加藥系統(tǒng)的工作原理

      系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示,聚丙烯酰胺溶解攪拌藥桶總加水量10m3,30min完成。加水到2m3攪拌器啟動(dòng),斗式提升機(jī)開始上料。上料是均勻定量地把聚丙烯酰胺粉劑輸送到預(yù)混器,在預(yù)混器中,聚丙烯酰胺和旋轉(zhuǎn)水流混合,然后進(jìn)入攪拌桶。上藥的速度由PLC控制斗式提升機(jī)驅(qū)動(dòng)輪的轉(zhuǎn)速來調(diào)節(jié)。加水完成以后攪拌器繼續(xù)攪拌30min,聚丙烯酰胺就能充分溶解,配制好的0.2%(重量比)藥液放入聚丙烯酰胺藥劑池。當(dāng)儲(chǔ)料箱到低料位時(shí),電容料位傳感器報(bào)警,提升機(jī)停止上料。為提高干粉的流動(dòng)性,儲(chǔ)料箱中有機(jī)械振動(dòng)裝置。斗式提升機(jī)的鏈條上有許多小料斗,固定容積的料斗在儲(chǔ)料箱中充滿,料斗升至提升機(jī)頂部最高點(diǎn)處翻轉(zhuǎn)料斗實(shí)現(xiàn)卸料。只要控制輸送鏈條的速度就能計(jì)量,斗式提升機(jī)是容積計(jì)量。儲(chǔ)料箱裝在地面上,最高點(diǎn)距離地面不超過800mm,方便工人上料。預(yù)混器中的干粉藥劑極易吸潮結(jié)塊,因此裝有螺旋破碎裝置。攪拌桶上的液位計(jì)有兩個(gè)作用,一是提供加水到位信號(hào),PLC關(guān)閉進(jìn)水電動(dòng)閥;二是將配制好的藥液排放液位下降的速度反饋給PLC,PLC由此判斷過濾器堵塞的程度,嚴(yán)重時(shí)發(fā)出報(bào)警信號(hào)。過濾器中的雜物需人工清除。聚丙烯酰胺藥劑池高液位時(shí),攪拌桶不工作,中等液位時(shí)攪拌桶恢復(fù)工作,低液位時(shí)加藥泵不工作,且報(bào)警。高液位和中液位之間有10m3的空間,剛好能容下一桶配制好的聚丙烯酰胺溶液。

      自動(dòng)加藥控制系統(tǒng)的組成及控制原理

      1自動(dòng)加藥控制系統(tǒng)的組成及功能

      自動(dòng)加藥控制系統(tǒng)由5部分組成,見圖2。(1)可編程控制器(PLC),是控制系統(tǒng)的核心。PLC可使系統(tǒng)配置靈活,可搭載多種基本單元、擴(kuò)展單元和擴(kuò)展模塊,組成不同I/O點(diǎn)和不同功能的控制系統(tǒng)。(2)主站。主站為電源空氣開關(guān)、模擬量模塊、光端機(jī)及隔離繼電器提供承載平臺(tái),主站控制柜內(nèi)配置有DC24V電源。(3)上位機(jī),可以是一臺(tái)或幾臺(tái)PC機(jī)。操控人員也可以使用上位機(jī)組態(tài)流程圖開啟和關(guān)閉任何設(shè)備和閥門。(4)廠級(jí)局域網(wǎng)。局域網(wǎng)的形成可以實(shí)現(xiàn)廠內(nèi)相關(guān)管理人員隨時(shí)隨地登陸組態(tài)軟件,監(jiān)視自動(dòng)加藥流水線的狀態(tài)。(5)遠(yuǎn)程控制站。屬主站控制柜的遠(yuǎn)程部件,以觸摸屏控制的形式來開啟和關(guān)閉流程中的設(shè)備。

      2自動(dòng)控制系統(tǒng)控制原理

      大平煤礦選煤廠煤泥水自動(dòng)加藥控制系統(tǒng)選用三菱可編程控制器(PLC),型號(hào)為FX2N-48MR-001。1個(gè)輸入擴(kuò)展模塊FX2N-16EX(擴(kuò)展16個(gè)輸入點(diǎn)),1個(gè)RS-485通訊用的擴(kuò)展板FX2N-485-BD,1個(gè)8通道模擬量輸入模塊FX2N-8AD,1個(gè)8通道模擬量輸出模塊FX2N-8DA;485通訊擴(kuò)展板用于和上位連接通訊。模擬量輸入模塊用于把現(xiàn)場的測量信號(hào)傳給PLC,如流量、濃度、煤泥厚度等;模擬量輸出模塊用于控制現(xiàn)場的控制單元,如加藥泵等,觸摸屏作為現(xiàn)場的人機(jī)接口,可顯示流程、報(bào)警和各控制單元的狀態(tài)(如閥門的開關(guān)、流量、液位、濃度、煤泥厚度等和各種曲線圖等),還能通過觸摸屏設(shè)定參數(shù),控制各設(shè)備的運(yùn)行。通過上位機(jī)能把每天各參數(shù)的運(yùn)行曲線保存打印,還可以在上位機(jī)上把各參數(shù)的運(yùn)行數(shù)據(jù)做成表格保存、打印,保存的天數(shù)取決于硬盤的容量,在上位機(jī)也能遠(yuǎn)程控制所有操作。

      3自動(dòng)加藥控制系統(tǒng)特點(diǎn)

      (1)采用模塊化、集散型結(jié)構(gòu),保證擴(kuò)展性、開放性和穩(wěn)定性;(2)所有操作都有手動(dòng)和自動(dòng)兩種方式;(3)各被控制對(duì)象和監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)都能在觸摸屏和上位機(jī)實(shí)時(shí)顯示,且能以表格或曲線形式存檔,能歷史查詢;(4)故障報(bào)警響應(yīng)準(zhǔn)確及時(shí),能存檔查詢;(5)采用標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò),能與廠級(jí)公用系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)。

      工業(yè)性試驗(yàn)結(jié)果

      藥劑濃度與濃縮機(jī)入料、溢流、底流濃度呈現(xiàn)一定的關(guān)系,試驗(yàn)結(jié)果如表1所示。(1)溢流濃度值與藥劑濃度值成反相關(guān)關(guān)系,即溢流濃度隨著藥劑濃度的升高而降低。而當(dāng)藥劑濃度大于等于0‰時(shí),溢流濃度維持在0.5g/L,此時(shí)可視為循環(huán)水較清澈。(2)底流濃度值與藥劑濃度值成正相關(guān)關(guān)系。而當(dāng)藥劑濃度大于等于2.5‰時(shí),底流濃度過高,易導(dǎo)致耙式濃縮機(jī)負(fù)荷過重,甚至導(dǎo)致洗煤生產(chǎn)中斷。(3)綜上試驗(yàn)結(jié)論,該選煤廠尾水處理所使用的絮凝劑濃度不宜超過2.5‰;再從濃縮池入料濃度結(jié)果來看,當(dāng)濃度為2.0‰時(shí),入料濃度最低,即尾水處理效率處在較高點(diǎn)。所以,該廠尾水處理所配制的絮凝劑理論濃度定為2.0‰。

      技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益分析

      (1)濃縮機(jī)濃縮效率提高10%以上,溢流中微細(xì)顆粒明顯減少,即使連續(xù)洗煤生產(chǎn),溢流仍可保持清水狀態(tài)。同時(shí),底流濃度、粒度的變化也為壓濾生產(chǎn)創(chuàng)造了有益的條件,有效提高了壓濾煤泥產(chǎn)量。(2)加藥系統(tǒng)改造前,聚丙烯酰胺粉劑由人工投加,而這一過程常由于粉劑不均勻造成結(jié)塊不能充分溶解,造成大約10%的浪費(fèi);由于人工添加藥液量和添加時(shí)間的相對(duì)盲目性,投加聚丙烯酰胺藥液和凈水劑藥液,又造成大約20%的浪費(fèi)。綜合起來,聚丙烯酰胺浪費(fèi)了30%。而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化加藥以來,提升機(jī)的卸料斗可實(shí)現(xiàn)定量均勻的卸料,且PLC濁度計(jì)模塊可以較準(zhǔn)確的探測到洗水濃度,從而更準(zhǔn)確的判斷加藥時(shí)間和加藥量,杜絕了聚丙烯酰胺的浪費(fèi)。聚丙烯酰胺價(jià)格按12500元/t計(jì),改造前每月聚丙烯酰胺耗用以平均8t計(jì),年用聚丙烯酰胺96t,采用自動(dòng)加藥系統(tǒng)后,每年節(jié)省聚丙烯酰胺藥費(fèi)36萬元。(3)凈水劑以72t/月計(jì),年用凈水劑864t,凈水劑浪費(fèi)了20%,凈水劑價(jià)格按1790元/t計(jì),采用自動(dòng)加藥系統(tǒng)每年節(jié)省藥劑費(fèi)30.9萬元。(4)自動(dòng)控制及提高溶解藥效,不但節(jié)省藥劑的費(fèi)用,而且還能節(jié)約大概30%~40%的電能。平均節(jié)電按35%計(jì)算,現(xiàn)在每天用電450kW•h,電費(fèi)按0.6元/kW•h計(jì)算,則每年約節(jié)省電費(fèi)4萬元。(5)加藥系統(tǒng)現(xiàn)有兩名操作員,人員不減,但降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了系統(tǒng)的自動(dòng)化程度,便于系統(tǒng)的運(yùn)行、監(jiān)控及控制,延長設(shè)備的使用壽命。

      結(jié)論

      (1)該絮凝劑自動(dòng)加藥系統(tǒng)設(shè)計(jì)新穎,運(yùn)行穩(wěn)定可靠,在濃縮系統(tǒng)應(yīng)用中,實(shí)現(xiàn)對(duì)煤泥沉降速度和澄清水濁度的監(jiān)測和控制,加快了煤泥濃縮和沉淀效果。(2)據(jù)統(tǒng)計(jì),煤泥水自動(dòng)加藥系統(tǒng)改造以后,每年可節(jié)約系統(tǒng)運(yùn)行各項(xiàng)費(fèi)用約70萬元;使用該系統(tǒng)19個(gè)月的時(shí)間,節(jié)約總額將與項(xiàng)目投資總額持平。(3)系統(tǒng)設(shè)計(jì)最優(yōu)化,配置簡潔,性價(jià)比高,采用PLC和變頻器控制,系統(tǒng)全自動(dòng)化運(yùn)行無需人工操作。

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