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    鍋爐鼓包事故原因處理分析

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    鍋爐鼓包事故原因處理分析

    編者按:本論文主要從事故概況、鼓包的檢驗、鼓包修理、鼓包產生的原因分析、事故后的管理預防措施等進行講述,包括了設備事故概況、現場管理情況調查、檢驗結果、修理及驗收、安裝鍋外鈉離子水處理設備、對鍋爐水側進行化學清洗,清除水垢、對鍋爐司爐人員進行教育,提升其技術水平和工作責任心、要求使用單位配備專職的水質化驗員,以加強水質管理,做好水質化驗工作。具體資料請見:

    摘要:本文用一臺實際鍋爐鼓包事故闡述了臥式快裝工業鍋爐鼓包從檢驗、修理、到原因分析以及使用單位管理的預防措施。

    關鍵詞:鍋爐鼓包檢驗修理原因

    近年來,DZL型(單鍋筒縱置式鏈條爐)臥式快裝蒸汽鍋爐具有結構緊湊、易于操作、運輸方便、安裝快捷等優點,在我市中小型民營企業中得到廣泛使用,隨著經濟的快速發展,我市此類蒸汽鍋爐數目增加較多,但是各種事故常有發生。尤其是DZL型快裝蒸汽鍋爐鍋筒底部鼓包事故發生頻繁,危害較大。如何正確檢查分析鼓包情況,對查明事故發生原因、防止事故擴大、采取正確的處理方法、制訂合理的修理工藝以及制定預防措施有著一定的現實意義。

    1事故概況

    1.1設備事故概況:2008年6月我市某服裝水洗公司一臺DZL4-1.25-WⅡ蒸汽鍋爐,在運行時,司爐工從后爐門清理爐灰發現該鍋爐鍋筒底部發生鼓包,隨即停爐,并請我院人員進行檢驗。

    1.2現場管理情況調查該鍋爐生產于2006年3月份,于2006年6月監檢驗收合格并投入運行,鍋筒材質為20g。咨詢該公司管理人員得知:該鍋爐未裝設鍋外水處理設備,且公司未按照鍋爐運行管理的有關規定進行管理維護,沒有配備專職水處理化驗員,該公司選用的是水井水源,為地表淺水,水硬度大,水中泥沙多,經過水泵抽取到沉淀池,簡單沉淀后直接給鍋爐供水;取樣化驗,其給水硬度是1.21mmoI/L,高于GB/T1576-2001《工業鍋爐水質》標準40多倍。

    2鼓包的檢驗

    我院人員在待鍋爐完全冷卻后,進行內部檢驗,重點檢查了鼓包位置,以分析鼓包的程度。

    2.1我院人員對鼓包進行了一下的檢驗項目:

    2.1.1首先確定鼓包位置,測量它的幾何尺寸,從內外側進行測量;確認鼓包中心距前管板560mm,鼓包呈橢圓型,面積(長度×寬度):360×900mm,鼓包高度為45mm。

    2.1.2確定水垢厚度;打開人孔發現:鍋爐主要受熱面水側普遍結有水垢厚3—5mm不等,且鍋筒底部水側積存大量白色膏狀水垢。

    2.1.3測量鼓包中心金屬殘余厚度及筒壁正常厚度,未發現異常。

    2.1.4宏觀檢查后使用MT進行檢測是否有裂紋,檢測結果未發現裂紋。

    2.1.5測定鼓包變形部位邊緣的硬度,通過和未變形的部位進行對比,未發生變化,再測量宏觀變形范圍,確定挖補范圍。

    2.2檢驗結果綜合以上檢驗項目、檢出的結果匯總,根據國家《鍋爐定期檢驗規則》第19條:承壓部件的變形不超過下述規定時可予以保留監控,變形超過規定時一般應進行修理(復位、挖補、更換):筒體變形高度不超過原直徑的1.5%,且不大于20mm;該鍋爐變形高度為45mm,故該鍋爐應進行挖補維修。

    3鼓包修理

    鼓包的修理方法有:冷頂修理、熱頂修理、挖補修理,這里只介紹該鍋爐使用修理方法—挖補修理。鍋爐挖補修理應請有資質的單位進行,在鍋筒挖補前,修理單位應進行焊接工藝評定。焊接試件必須由修理單位焊接。3.1技術要求:

    3.1.1補板要求材質、厚度一般和原板一致,并應符合GB713—1997鍋爐用鋼板,焊接材料與補材一致。21寫作秘書網

    3.1.2補焊的縱向焊縫和原筒體相鄰節的縱向焊縫的距離必須錯開至少100mm,嚴禁與環縫形成十字焊縫。筒體挖補時,兩條縱向焊縫的間距至少為300mm。

    3.1.3根據劃定范圍做好樣板,用樣板覆于挖補處正式劃線。

    3.1.4挖割方法一般采用氣割,應注意割線平直光滑,并做好30度單面V型坡口。坡口面應用砂輪打磨光滑,注意與補板留有l-3mm間隙。

    3.2修理及驗收:A先將補板對邊、照平,用點焊固牢。焊接過程中應注意焊縫焊接的先后次序、收縮變形。補板與筒身錯邊嚴格控制,使之符合規范。B進行外觀與RT檢測合格。C最后進行水壓試驗,試壓合格,由鍋爐壓力容器檢驗機構出具檢驗報告,結論為允許投入運行,報當地質監部門鍋爐壓力容器監察機構備案后,使用單位方能恢復運行。

    4鼓包產生的原因分析

    現在我們來分析一下鍋爐鼓包的原因。鍋爐鼓包的根本原因是由于快裝鍋爐鍋筒鼓包位置直接受火焰輻射,煙氣沖刷,當鍋筒的金屬壁溫超過其強度允許的溫度時,金屬強度就會下降,這時工作壓力超過金屬的屈服極限時,就有可能發生塑性變形,在宏觀檢查表現為鼓包現象。

    那是什么原因導致金屬壁溫超高呢,由于鍋爐底部水側長時間結垢、泥沙堆積物,而水垢、泥沙堆積物的導熱性極差,熱阻是鍋爐用鋼的40-100左右,這樣鍋筒金屬壁不能及時有效的得到冷卻,壁溫超過允許溫度。該鍋爐的材質為20g,這種材質工作溫度在450℃以下是安全的,當超過該溫度時,金屬的強度會下降,隨著溫度的上升,當溫度高達700℃~900℃時,強度急劇下降,金屬已不具有原來的強度,此時即使工作壓力不超過額定工作壓力,金屬晶體會發生塑性流動直至變形。

    鍋筒底部產生水垢和泥沙堆積物的原因有很多,比如:①鍋爐制造、安裝不合理;比如排污管制造時伸出端太長,安裝時本體未做到前高后低,造成鍋爐排污排不出,致使鍋筒底部積聚大量水垢和泥沙堆積物;②鍋爐給水軟化設備損壞或者采用錯誤的水處理方法,甚至根本沒有水處理;③鍋爐工未進行定期排污,造成鍋筒底部嚴重結垢。④鍋筒內部遺留雜物,而排污時無法排出,特別是鍋爐干法保養時,開爐運行,未把干燥劑取出,產生堆積物。

    5事故后的管理預防措施

    以上分析總結,該鍋爐發生鼓包事故,導致該臺鍋爐鼓包根本原因,一是鍋爐給水不合格,二是未裝設鍋外水處理設備,三是司爐工責任心不強,沒有定期排污。鍋爐維修好后,我院對使用單位進行了相關法律、法規和安全知識的講解,業主認識到問題的嚴重性,,接受了我院的預防措施的建議:

    5.1安裝鍋外鈉離子水處理設備,對鍋爐給水進行處理,以達到鍋爐給水符合《工業鍋爐水質》GB1576-2001的要求。

    5.2對鍋爐水側進行化學清洗,清除水垢。

    5.3對鍋爐司爐人員進行教育,提升其技術水平和工作責任心。

    5.4要求使用單位配備專職的水質化驗員,以加強水質管理,做好水質化驗工作。

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