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      紙漿漂白實踐

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      紙漿漂白實踐

      廣西是我國最大的蔗糖生產地區,蔗渣作為制糖剩余物,資源豐富;以蔗渣為原料的制漿造紙廠很多,還有在建的蔗渣漿新項目。然而原有蔗渣漿漂白工序均為傳統CEH三段漂白[1],隨著國家造紙產業政策及環保政策的逐步落實,ECF(無元素氯)漂白工藝將成為紙漿漂白的主流工藝[2-4],ClO2將被廣泛應用于紙漿漂白[5-6]。南寧糖業股份有限公司蒲廟造紙廠從2009年開始籌建漿廠節能減排工程,新建1條日產350t的ECF漂白漂白漿線(以下稱3#漂白漿線),替代原有CEH漂白的1#、2#漂白漿線,配套一套國產8t/dClO2制備系統。ClO2制備系統于2010年7月底建成投產,3#漂白漿線于2010年12月初建成投產,是國內首條蔗渣漿ECF漂白生產線。目前,經過近一年多的生產運行,積累了一定的中濃漂白生產實踐經驗。

      1生產工藝和設備概況

      1.13#漂白漿線工藝流程

      篩選后漿料經泵送到漂前貯漿塔貯存,經過一臺漂前真空洗漿機洗滌濃縮后進入D0段中濃漿泵,經過D0EpD1三段漂白后,再經轉鼓式擠漿機擠壓到30%左右的干度后裝車送到下游造紙廠供生產使用。漂白工藝采用ECF漂白技術,關鍵設備由安德里茲公司供貨,工藝流程如圖1所示。

      1.2主要設備

      (1)篩后真空洗漿機:1臺,過濾面積120m2,轉鼓規格Φ4500mm×8500mm。(2)D0段中濃漿泵:1臺,流量47L/s,漿濃10%~12%。(3)D0段中濃混合器:1臺,漿濃9%~12%,設計壓力1.8MPa,材質為鈦材。(4)D0漂白塔:1個,容積135m3,碳鋼襯耐酸磚。(5)D0段真空洗漿機:1臺,過濾面積100m2,轉鼓規格Φ4000mm×8000mm,材質為雙相鋼。(6)Ep段中濃漿泵:1臺,流量46L/s,漿濃10%~12%。(7)Ep段中濃混合器:1個,濃度9%~12%,設計壓力2.5MPa。(8)Ep堿化塔:1個,為升降流塔,升流塔為預反應塔,79m3;降流塔為主反應塔,容積333m3,材質為SS316L。(9)Ep段真空洗漿機:1臺,過濾面積100m2,轉鼓規格Φ4000mm×8000mm。(10)D1段中濃漿泵:1臺,流量45L/s,漿濃10%~12%。(11)D1段中濃混合器:1臺,濃度9%~12%,設計壓力1.8MPa。(12)D1漂白塔:1個,容積456m3,溫度70℃,碳鋼襯耐酸磚。(13)D1段真空洗漿機:1臺,過濾面積100m2,轉鼓規格Φ4000mm×8000mm,材質為雙相鋼。(14)漂后貯漿塔:2個,有效容積330m3,砼內襯玻璃鋼。(15)轉鼓式擠漿機:3臺,長度3m,進漿濃度>3%,出漿濃度≥32%,單臺日產量≥150t。(16)甲醇法ClO2制備系統:1套,型號BSC-M-Ⅰ,產能8t(ClO2)/d,ClO2濃度8~10g/L。

      1.3主要工藝條件D0EpD1

      短程序三段漂白工藝:D0段溫度55℃,反應時間40min,濃度10%,ClO2用量30~35kg/t風干漿(以有效氯計),占總有效氯用量的60%。Ep段溫度85℃,反應時間(25+95)min,濃度11%,NaOH用量20~25kg/t風干漿,H2O2用量3~5kg/t風干漿。D1段溫度70℃,反應時間180min,濃度11%,NaOH用量2~5kg/t風干漿,ClO2用量20~25kg/t風干漿(以有效氯計),占總有效氯用量的40%。

      2生產運行情況

      2.1產能情況

      3#漂白漿線自2010年12月3日按40%生產能力開始試產,至2011年2月底前均不斷完善設備、電氣、儀表等方面存在的問題;從3月份后逐步提高3#漂白漿線漂白蔗渣漿日產量,4月1日起原1#、2#漂白漿線停產,3#漂白漿線產能達到日產350t。

      2.2漂白工藝控制

      3#漂白漿線在試生產初期,重點控制蒸汽加入,減輕設備、管道的震動,使D0漂白塔、Ep堿化塔、D1漂白塔的反應溫度達到工藝要求。穩定反應溫度這一關鍵工藝參數后,轉入重點控制藥品的加入量,由于生產線目前沒有氧脫木素段,ClO2的用量會大些,這也是漂白工藝控制的重中之重,直接關系到漂白漿質量和物耗成本。漂白工藝控制,與來漿卡伯值、調酸調質及漂白終點pH值等工藝因素關聯較多,通過對生產的跟蹤進行調整;生產運行中將漂后漿的白度控制在82%~84%,并重點控制纖維性塵埃不超標。由于蔗渣漿D0EpD1漂白工藝在國內還沒有成熟的經驗可借鑒,在生產控制過程中出現過波動,需要對3#漂白漿線ECF漂白工藝作進一步調整、完善,并在生產實踐中檢驗。

      2.3配套國產ClO2制備站

      該套國產ClO2制備站運行一年多來,產能在5.0~8.5t/d范圍內,能夠安全穩定生產,ClO2溶液濃度8.5~10g/L,DCS系統控制準確,安全聯鎖穩定可靠,各項物耗達到設計指標。通過一年多的生產經驗積累,改進生產工藝及用水的質量,加強對冷凍水機組的管理,在我國南方夏季高溫天氣下制備出了合格的ClO2產品。實踐證明,該套ClO2制備系統,完全可以替代進口設備。

      3ECF漂白漿線取得的進步

      3.1蔗渣漿的質量提高

      采用ECF漂白后,蔗渣漿的質量明顯改善,漂后蔗渣漿白度提高,黏度提高,返黃減少,結果見表1。使用FS300纖維測定儀對CEH、ECF兩種漂白漿的纖維形態進行測定,結果見表2。由表1、表2可知,ECF漂白漿的黏度明顯比CEH漂白漿高,說明ECF漂白過程中纖維受損傷的程度小;ECF漂白漿的纖維數均長度比CEH漂白漿略低,且ECF漂白漿的細小纖維含量比CEH漂白漿高,說明ECF漂白過程中細小纖維損傷程度小,得以保留的細小纖維量多于CEH漂白漿的,印證了表1中ECF漂白漿的濕重小于CEH漂白漿的緣由,也表明了ECF漂白漿漂率高、漂損低。

      3.2漂白中段廢水負荷明顯下降

      采用ECF漂白后,蔗渣漿漂白中段廢水污染負荷明顯下降,尤其是AOX大幅降低,實現達標排放。結果見表3。從表3可以看出,3#漂白漿線由于采用了ECF漂白,CODCr、SS、AOX等污染負荷明顯比采用CEH的1#、2#漂白漿線降低很多,AOX能達標排放,達到了清潔生產的要求。

      3.3中濃漂白節水效果明顯

      從表3可以看出,3#漂白漿線采用ECF中濃漂白工藝,廢水排放量比1#、2#漂白漿線大幅降低,從41.52m3/t漿降到16.52m3/t漿,節水效果非常明顯,符合節能減排及清潔生產要求。

      3.4漂白漿線和ClO2制備站全線

      DCS控制3#漂白漿線和ClO2制備站的配備裝置都按現代化工廠的設計理念,全部采用DCS控制,為工藝生產提供穩定的保證,提供科學合理的原料配比,設計有完善的安全聯鎖,生產效率大幅提高。

      4結語

      4.13#漂白漿線是國內首條蔗渣漿ECF漂白生產線,經過大半年的生產運行實踐證明,蔗渣漿采用ECF漂白效果是顯著的,漂后漿白度、黏度比CEH漂白漿有明顯改善,產品質量提高;廢水排放量、污染負荷大幅降低,尤其是AOX能達標排放,達到清潔生產的要求。

      4.2在蔗渣漿漂白中應用ECF漂白,替代CEH漂白舊工藝,實現技術升級,漂白漿產品競爭力增強,并減輕了工廠環保壓力,同時也提升了南寧糖業股份有限公司的核心競爭力。

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